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分析机床辅助装置故障维修

时间:2011-08-15 19:01:33来源:原创 作者:admin 点击:

分析机床辅助装置故障维修

例1.脚踏开关的故障维修

故障现象:某配套FANUC PM0系统的数控内球面磨床,踩了脚踏开关后工件没有夹紧动作。
分析及过程:根据机床电气原理图,首先检查脚踏开关的PMC输入点X4.4的。当压下脚踏开关后,X4.4的为“1”,说明PMC卡紧的控制信号已经发出,脚踏开关工作正常。再检查PMC控制工件夹紧对应的输出信号Y0.7的,检查发现该输出信号也正确无误。考虑到工件夹紧阀是通过继电器的常开触点控制的,测量电磁阀线圈上的电压为24V,说明继电器工作正常;检查液压站工作压力正常;断电检查电磁阀线圈的电阻值,发现线圈已烧断,更换后机床恢复正常工作。 《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》


例2.继电器损坏的故障维修

故障现象:一台数控机床,一次出现故障,负载门关不上,自动加工不能进行,而且无故障显示。
分析及过程:负载门是由气缸来完成开关的,关闭负载门是PLC输出Q2.0控制电磁阀Y2.0来实现的。用NC系统的PC功能检查PLCQ2.0的,其为1,但电磁阀却没有得电。检查发现PLC输出Q2.0通过继电器控制电磁阀Y2.0,继电器损坏引起故障。更换新的继电器后,故障被排除。 《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》


例3.工作台不旋转的故障维修

故障现象:一台数控机床,工作台不旋转,NC系统没有显示故障报警。
分析及过程:根据工作台的动作原理,工作台旋转的第一步应将工作台气动浮起。机外编程器,跟踪PLC梯形图的动态变化,发现PLC信号并未发出,根据线索继续查看,最后发现反映二、三工位分度头起始检测开关的19.7、 I10.6动作不同步,导致了工作台不旋转。进一步确定为三工位分度头产生机械错位。机械装置,使其与二工位同步后,故障消除。 《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》


例4.转台分度时报警的故障维修

故障现象:一台配套OKUMA OSP700系统,型号为XHAD765的数控机床,加工中,转台分度时出现2871“旋转工作台放松检测异常”报警。
分析及过程:该报警原因是转台放松到位传感器SQl3不良或CNC未收到转台夹紧信号,以前出现类似故障却由插头接触不良引起。为确认,打开转台侧盖,将一小锯条薄片靠近SQ13端部:SQl3灯点亮,证明SQl3正常,观察 PLC及梯形图数据IAXBUl能亮显,说明系统能收到信号。故怀疑液压部分有问题,是液压压力不够、转台上升液压缸漏油、转台上升时有机械卡滞,致使转台上升不到位。查液压压力,机床停止运动时压力正常为5.5MPa,而当转台或机械手动作时,发现系统压力表指针明显抖动,液压泵有明显噪声,故怀疑液压泵吸入空气:再查油箱油位,发现油箱没油。将油箱加油后,再转转台,正常。该液压系统采用变量泵供油,在液压无动作时,系统保压,液压泵吸油少,油箱油位基本满足,而动作时,液压泵要供油,因油箱油量不够用而吸空,引起系统压力不够,导致转台上升不到位。半小时后,该机床又报警,再看油位,油又没了,说明液压系统漏油:最后查得转台上升油管破裂、漏油;更换后,故障排除。《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》

 
例5.低压报警的故障维修 《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》


故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,出现油压低报警。
分析及过程:首先检查气液转换的气源压力正常,检查工作台压紧液压缸油位指示杆,已到上限,缺油,用螺钉旋具拧工作台上升、下落电磁阀手动钮,让工作台压紧气液转换缸补油,油位指示杆回到,报警消除。但过半小时左右,报警又出现,再查压紧液压缸油位,又缺油,故怀疑油路有泄漏。查油管各接头正常,怀疑对象缩小为工作台夹紧工作液压缸和夹紧气液转换缸,查气液转换缸,发现油腔端 Y形聚胺酯密封有裂纹,导致压力油慢慢回流到补油腔,最后因油不够不能形成油压而报警,更换后故障排除。 《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》


例6.液压系统故障的故障维修

故障现象:某数控铣床,换刀不能进行,无报警。
分析及过程:该机床换刀液压机构,不能换刀的原因有
1)PLC到电磁阀电气线路故障。
2)液压系统压力异常,电磁阀卡死或损坏。
3)换刀机构卡死。
为判断液压系统是否正常,手动方式下执行主轴换档,不能完成,再试其他液压功能均不能完成,故怀疑为液压系统故障。查系统保压1.5MPa正常;执行换刀,查换刀压力1.5MPa,执行过程中压力表无变化,怀疑电磁阀未动作;用螺钉旋具推换刀电磁阀,铁心伸缩顺畅,无卡滞。拔下电磁阀电源插头,测电磁阀线圈电阻,正常。测电磁阀供电电压,发现只有15V且波动。再查电磁阀电源整流电桥,发现有一二极管断开;更换后,机床恢复正常。《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》

 
例7.死机现象的故障维修


故障现象:某配套SIEMENS 840D系统的卧式加工中心,调头镗孔同轴度严重超差。
分析及过程:影响调头镗孔同轴度的因素主要有:
1)转台中心X轴坐标是否准确。
2)X轴是否有间隙,导轨的垂直度、直线度,工作台与导轨的平行度,以及主轴与Z轴的平行度是否超差。
3)转台分度是否准确。  
4)编程是否有误。
查编程没有问题;用百分表查X轴间隙正常;将千分表座吸在工作台上,主轴上换上标准验棒,转台转180o测转台中心X轴机械坐标,正确。用角铁测转台180o分度精度,正常。再查X、Y、Z三轴导轨垂直度与工作台平行度误差,发现转台平面与导轨不平行,全长误差达0.15mm之多;将工作台升起,发现下部有一处有切屑嵌入,导致转台没能回落到位,清除后,该平行度误差全长变为0.012mm,试切检查合格。 《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》


例8.弹性夹具无法张开的故障维修

故障现象:某配套GSK980M系统的数控磨床,在装卸工件时,发现夹具无法张开。

分析及过程:本机床采用的是液压弹性夹具(液压系统原理图见图10-3),靠液压缸压力顶开夹具进行工件装夹。经检查后发现夹具顶开的行程远远不够,夹具行程,后发现效果不佳,工件仍很难装夹。,进一步检查电气控制回路,发现DC24V电磁阀线圈两端电压为22V(属正常),检查液压管路,发现管路正常,手动控制液压阀,使其处于左位机能,工件装夹正常:拆开电磁阀,发现阀心处一固定螺钉松脱,导致电磁阀在得电过程中,阀心不能准确到位,引起部分用于顶开液压缸的液压油处于卸荷。拧紧该螺钉,重新调试夹具行程后,故障排除。
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例9.液压泵噪声大的故障维修

故障现象:某配套FANUC PM0系统的数控专用磨床,在机床大修后发现机床起动后液压泵噪声特别大。
分析及过程:据用户反映,在机床大修前,液压泵起动声音较小,而在维修后液压泵反而噪声变大了。根据用户反映和现场分析可知产生该原因液压某处管路堵塞、液压泵损坏等原因造成,拆开液压油管和液压泵,发现泵和油管均正常,在拆的过程中,偶尔发现液压油粘度特别高,核对机床使用说明书,发现液压油牌号不正确,故障时正值冬天,从而使液压泵噪声变大。更换液压油后,机床故障排除。 《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》


例10.润滑油路电磁阀的故障维修

故障现象:一台配套SIEMENS 810T系统的数控立式车床,一次出现刀架上下运动时,刀架顶端进油管路出现异常连续冒油,系统报警油压过低。
分析及过程:检查液压系统管路无损坏,PLC控制系统正常,进一步检查液压系统控制元件,发现刀架润滑油路中的一个两位三通电磁阀线圈烧坏,阀心不能回位,使得刀架润滑供油始终处于常开。更换电磁阀后,故障消除。 《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》


例11.刀塔的故障维修 《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》


故障现象:某配套FANUC 0TC系统的数控转塔冲床,转塔启动后一直旋转不停,并出现报警“2007 TURRET INDEXING TIME UP”即:转塔旋转超时。
分析及过程:出现故障时,按"RESET"转塔停止旋转,但系统又出现 “2031TURRET NOT CLAMP”(转塔没有卡紧)报警。检查发现转塔没有卡紧的动作,检查PMC输出点Y46.2,证明卡紧的信号已经发出。进一步检查控制卡紧转塔的电磁阀的电源断路器过载,说明电磁阀线路存在短路,更换连接电缆后,机床故障消除。 《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》


例12.液压卡盘失效的故障维修

故障现象:某配套FANUC 0TD的数控车床,在开机后发现液压站发出异响,液压卡盘无法正常装夹。
分析及过程:经现场观察,发现机床开机起动液压泵后,即产生异响,而液压站输出部分无液压油输出,,可断定产生异响的原因出在液压站上,而产生该故障的原因大多为以下几点:
1)液压站油箱内液压油太少,导致液压泵因缺油而产生空转。
2)液压站油箱内液压油长久未换,污物进入油中,导致液压油粘度太高而产生异响。
3)液压站输出油管某处堵塞,产生液压冲击,发出声响。
4)液压泵与液压电动机联接处产生松动,而发出声响。
5)液压泵损坏。
6)液压电动机轴承损坏。
检查后,发现在液压泵起动后,液压泵出口处压力为“0”;油箱内油位处于正常,液压油还是比较干净的,可以排除第1、2、3点。进一步拆下液压泵检查,发现液压泵为叶片泵,叶片泵正常,液压电动机转动正常,,可排除第5、6 两点。而该泵与液压电动机联接的联轴器为尼龙齿式联轴器,该机床使用时间较长,液压站的输出压力调得太高,导致联轴器的啮合齿损坏,从而当液压电动机旋转时,联轴器不能很好地传递转矩,从而产生异响。更换该联轴器后,机床恢复正常.《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》

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